浅议PVC工厂三通阀改造
——一、PVC反应釜三通E简要介绍阀门的问题
韩华(宁波)PVC工厂的PVC反应釜三通E阀门自2010年11月投入使用以来一直出现故障,主要现象是密封阀座磨损或切断造成的内部泄漏。在此期间,随着问题的增加,工厂多次邀请制造商到现场讨论解决方案,从最初的所有重新加工阀座,到后来改变阀门结构(浮球形式到固定球形式),然后改变密封阀座的固定方式和更换阀座材料(密封阀座加金属箍,阀座改为PPL材质),最终在这基础上又在金属压盖的阀座上增加限位设计。这次三通E阀门的改进经历了大约一年的时间,当然也离不开一些工艺的改进。
二、原因推测及解决方案
1.第一阶段:加工更换:RTFE阀座
(1)现象:从2010年11月到12月刚开始,反应釜底部的三通工艺不断反映E阀门内部泄漏。我们通过压力变送器观察了8个反应器的三通E阀门基本上有内漏。
图1 拆下的阀座
(2)原因推测:三通解体检查泄漏E阀门,发现解体阀座基本完好,除了部分阀座有一些锈残留,没有损坏现象(图1),但组装后,试验发现仍有内部泄漏,呈水柱喷射。技术人员最初认为,除了刚刚测试过程中的锈残留外,主要是密封阀座的质量问题。
(3)解决方案:由于时间紧迫,一方面要求Univals厂家再提供RTFE密封阀座,所有泄漏的三通E拆下阀门,送当地维修厂家加工阀座。
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2.第二阶段:浮动球形式改为固定球形式
(1)现象:2010年11月刚换上的阀座,不到一个月就陆续漏了。
(2)原因推测:解体检查后内漏三通E阀门,发现解体阀座基本完好,无损坏现象,组装后,试验发现仍有内部泄漏。但新加工的阀座刚刚安装,不会出现内部泄漏,使用一段时间后会出现内部泄漏。在查阅了相关的数据和数据后,发现了这些三个环节E阀门的数据表是固定球的形式,但实际上是浮动球的形式。相关规范和制造商一般规定,6以上的球阀应采用固定球的形式,浮动球易磨损,导致泄漏。
(3)解决方案:Univals工厂要求厂家立即安装8个三通E更换或改造阀门。考虑到时间紧迫和厂家困难,同意厂家现场将浮动球改造成固定球。
3.第三阶段:在密封阀座周围加入金属压盖,更换密封阀座材料(RTFE到E-TEFLON、PPL)
(1)现象:从2011年2月初开始,三通E阀门从浮从浮球形式转变为固定球形式后,效果大大提高。但从3月份开始,内部泄漏和阀门卡住。
(2)原因推测:解体检查后内漏三通E阀门发现解体阀座的出口侧损坏,几乎所有问题都是三通阀的出口侧,部分阀座磨损或切割。更换新的阀座后,类似的现象会在大约两周内发生。我们仔细观察了损坏的阀座,主要是由于出口侧的接触PVC浆液介质,高温,长时间会导致阀座软化。如果软化的阀座没有相对固定,则阀座的一侧容易翘曲,导致球磨损或切割。
(3)解决方案:针对上述推测原因,工厂协调Univals同时,制造商采用以下三种方案:在密封阀座周围增加金属盖(图2),即使密封阀座软化,也不会使阀座翘曲;同时准备三种密封阀座材料(RTFE、E-TEFLON、PPL),最后,选择最好的测试效果PPL材料为密封阀座。与工艺人员协商,介质的温度是否能适当降低(后来实际热水问题是140℃降低到120℃)。
图2 金属压盖阀座设计图
4.第四阶段:在金属压盖阀座上增加限位设计
(1)现象:在密封阀座周围加金属盖和工艺适当冷却的第三阶段后,近三个月内几乎没有类似的内部泄漏故障。但自2011年6月底以来,又有两个阀门发生了内部泄漏故障,难以打开和卡住。
(2)原因推测:解体两个内漏三通后E阀(图3)发现解体阀座的出口侧损坏严重,阀座跳出金属盖,球体接触阀体,球体和阀体磨损严重。经过仔细分析,主要原因是高温介质下的阀座总是软化,软化的阀座会通过球体的多次摩擦从金属盖中取出,使球体直接接触阀体,因为它们是金属,会导致球体和阀体损坏。
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(3)解决方案:根据现场情况,在制作三通阀大侧盖的过程中,增加密封软阀座的限位设计(图4),防止软阀座损坏时阀座支撑环弹出拉伤阀球。这种限位增加后,主要有以下三个功能:即使阀座长时间磨损,阀座也不会跳出金属压盖保护球体;由于限位用螺栓固定,更换阀座只需拆卸螺栓,方便更换阀座;由于阀座的固定,可以大大延长阀座的使用寿命。
图3 阀座跳出后,球体与阀体之间的摩擦
图4 阀座增加限位实体图
三、改进结论
反应釜三通E经过上述四个阶段近一年的改进,阀门的效果是显而易见的。从去年试运行时频繁拆装、大量加工更换阀座到生产稳定运行,应该说这次改进非常成功。
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