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1 概述

FV-201防喘振动调节阀是浓硝车间生产现场非常重要的调节阀。如果调节阀芯泄漏,则在工艺气体中NO2气体通过调节阀直接进入排气管,使废气中NO2气体浓度排放超标,不符合环保要求。2010年11月3日,浓硝车间尾气浓度从1000突然上升ppm左右上升到600ppm经过专业技术人员的讨论、分析和判断,一致认为尾气浓度升高FV-201调节阀阀芯发生泄漏造成。为了环保达标排放的要求,因此必须对FV-201调节阀维修,使调节阀达到Ⅴ等级泄漏等级要求。

2节阀结构形式

FV-201调节阀是由CCI由于原平衡阀塞上的气缸直行程笼式调节阀,介质流向低进高出。O密封圈容易损坏的问题,制造商将平衡结构改为非平衡,在现有双作用气缸直径和气源压力下,仍能满足工况压力下调节阀Ⅴ等级泄漏等级要求。调节阀的密封形式为单座金属硬密封,流量特性为直线型,公称直径DN250,CV值900,阀笼设计为多孔降压,降低流体噪声。双作用气缸执行机构配备储气罐,确保气源中断时阀门紧急打开,防止压缩机喘振。

3 FV-201调节阀泄漏点和泄漏检查

3.1 检查泄漏点

在工艺有停车交出维修条件的情况下,将FV-201调节阀进出口管与调节阀进出口法兰分开拆卸DN250盲法兰盲调节阀入口,加0.30MPa仪表气源,用肥皂水检查阀座和阀芯的泄漏情况,观察泄漏情况,判断阀芯线密封处是否泄漏,或阀座垫片

通过检查,阀座垫片无泄漏,泄漏在阀笼孔处,确定在阀芯密封处。

3.2 水压泄漏试验

根据GB/T17213.4-2005《工业控制阀检验及例行试验第四部分:检验及例行试验》进行泄漏试验.30MPa在水压泄漏试验中,在调节阀出口收集泄漏水量(见图1),泄漏量达到2200ml/min,调节阀泄漏量大。

图1 调节阀刚取下时,水压试验泄漏情况

根据GB/T17213.4-2005《工业控制阀检验及例行试验》第四部分:7.3.泄漏规范,计算FV-201调节阀水压试验Ⅴ泄漏等级要求的泄漏量。见表1。

表1 FV-201调节阀水压试验Ⅴ等级泄漏等级泄漏量

由于FV-201水压试验泄漏22000ml/min,远远大于调节阀Ⅴ泄漏等级要求0的泄漏量.225ml/min,因此,有必要处理调节阀的泄漏。

4.调节阀泄漏处理

由于调节阀泄漏确定在阀芯密封处,我们从技术分析认为阀芯与阀座的密封正常情况下是线性密封。由于阀芯和阀座的长期腐蚀和冲刷,密封面损坏,导致调节阀泄漏增加。

由于调节阀泄漏在阀芯阀座的密封面上。从调节阀芯、阀座腐蚀、维护成本等方面考虑。调节阀的泄漏处理过程分为三个步骤:

第一步:在阀芯、阀座原密封面上进行光刀处理;

第二步:如第一步处理效果不好,应根据阀芯、阀座的配合尺寸,光刀、研磨,形成新的密封面。

第三步:更换阀座环,重新定位密封线,使调节阀达到Ⅴ等级泄漏等级要求。

4.阀芯、阀座测绘    

阀芯和阀座拆卸后,仪表专业技术人员和专业测绘人员应仔细测绘调节阀芯和阀座。通过测绘阀芯和阀座,了解调节阀泄漏较大的部位,为下一步的密封面加工和光刀工作提供基本数据。

4.2 阀芯、阀座密封面光刀处理

4.2.1 阀座原密封面光刀处理

光刀处理在调节阀座原密封面上,光刀处理前阀座图片如图2所示;阀座截面处理图如图3所示;光刀处理后阀座图片如图4所示。

图2 光刀处理前阀座图片

图3 阀座截面图

图4 光刀处理后阀座图片

第一步:先对阀座A表面光刀处理,轻微进刀,这次进刀约7~8丝,光到金属本色,使表面光洁度达到,B表面没有处理(进刀时)A面的找正差0.5丝,外圈不圆度差2丝)。

步骤2:C光刀按下图处理倒角光刀,C表面和轴的角度为20°,使密封线落在上边缘,C将面光刀抛光至表面光洁度。

4.2.2 用光刀处理阀芯原密封面

光刀处理在调节阀芯原密封面上,如图5所示,如图6所示。

图5 调节阀芯图

图6 调节阀芯示意图

如图所示,沿原阀芯密封面D面光刀处理,改变角度使密封面D面切线与轴的夹角为35°,以确保阀座A面与C表面相交线落在阀芯上D表面起密封作用。从这个角度看,光刀后面的密封面,直到看到金属的本质。D表面抛光至表面光洁度为(阀芯找正差为2丝)。

4.2.3 阀芯和阀座光刀配合检查

阀芯、阀座光刀处理合格后,安装阀芯、阀座接触的密封面,用红丹涂抹,检查密封配合线是否清晰、规则、完整。阀芯涂红丹后,密封配合线如图7所示。

图7 红丹后阀芯密封配线

4.2.4 调节阀回装试漏,检查第一步光刀处理后的效果

a)阀座加工完成后,按正确方法回装阀笼和阀芯。

b)按照2.1.2.水压泄漏试验方法,水压为4kg/cm3当时,调节阀的泄漏量为75ml/min,只能达到Ⅱ级(≤111.25ml/min)泄漏标准的要求不符合要求V级(≤0.225ml/min)要求泄漏标准。将水压降至3kg/cm3.调节阀开关后,再进行泄漏试验。调节阀的泄漏量为25ml/min,也只能达到Ⅱ级(≤111.25ml/min)泄漏标准的要求没有达到V级(≤0.225ml/min)。

c)15.调节阀关闭h然后进行泄漏试验,将水压降至3kg/cm3泄漏试验时,调节阀泄漏量为15ml/min(调节阀水压试验泄漏如图8所示)Ⅲ级(≤22.25ml/min)泄漏标准的要求没有达到V级(≤0.225ml/min)。

图8 调节阀水压试验泄漏情况

4.3 阀芯、阀座密封面再光刀处理

由于第一步处理效果差,根据阀芯和阀座的配合尺寸,光刀和研磨形成新的密封面。

4.3.1 上次处理效果不符合要求的原因分析

由于调节阀泄漏未达到V根据等级泄漏等级要求,取出调节阀,检查阀芯密封面被阀座挤压后的痕迹,发现阀芯密封面上没有挤压后的密封线,但阀芯密封面顶部有挤压痕迹,说明阀座密封线直径大于阀芯密封面,需要降低密封线的位置,使其密封线在阀芯密封面内部

4.3.2 这次采取的措施

由于阀座被腐蚀,光刀处理后阀座A、C面交线的直径与阀芯的外径基本相同,因此密封处理不当,泄漏量仍然较大。经过专业讨论,阀座决定A、C表面交线的直径扩大点,使阀座C表面为密封面,阀芯密封面的上圆线为密封线。按照这个想法,阀座用光刀重新处理,阀芯不动。加工后,重新组装试漏。泄漏量降至2ml/min,应该说这是一个很好的的达到Ⅳ级(≤2.225ml/min)泄漏标准的要求。由于调节阀的泄漏仍不能满足V等级泄漏等级要求(≤0.225ml/min),因此,决定研磨阀芯和阀座,直到泄漏等级达到V级的要求。

第一次研磨W7.将金刚砂均匀涂抹在阀座上C表面。然后重新安装调节阀的上阀盖,顺时针缓慢旋转阀芯。一开始,它感觉很涩,需要用更大的力来旋转阀芯。旋转到4圈后,感觉更容易,总共旋转了7圈。然后取下阀芯和阀座,检查密封面的研磨情况,发现阀芯和阀座的密封面损坏,然后压力泄漏试验,泄漏量增加到3ml/min,研磨后,效果不理想。取下阀芯和阀座,按照前面的光刀处理。

在准备进行第二次研磨前,对调节阀打压试漏,调节阀的泄漏量为25ml/min。于是进行了第二次研磨,这次使用W28金刚砂,在阀座上均匀涂抹金刚砂C表面。然后重新安装调节阀的上阀盖,按照顺时针的方向慢慢旋转阀芯,但这次不旋转,而是从很小的角度来回旋转。一开始也感觉很涩,但旋转一段时间后感觉更容易。然后取下阀芯和阀座,检查密封面的研磨情况,发现阀芯和阀座的密封面损坏,然后验,泄漏量增加到30ml/min,相反,效果并不理想。调节阀的泄漏仍无法达到V等级泄漏等级要求(≤0.225ml/min)。

4.4更换阀座环,重新定位密封线

4.4.1 前两次处理效果不符合要求的原因分析

首先,由于调节阀芯和阀座有一定的腐蚀,特别是阀座环有深度腐蚀,通过阀座环光刀后也有缺陷;其次,由于阀门研磨方法和程度不准确,旋转时定位不准确,导致阀座和阀芯密封线偏移。

4.4.本次采取处理措施

由于调节阀的泄漏量仍未达到V级泄漏标准,经过专业讨论调节阀的处理过程,认为若继续研磨肯定无法处理好泄漏量的问题。在原阀芯、阀座用光刀、研磨的的方法可以解决泄漏量大的问题,但不能达到V级泄漏等级的要求。我们认为利用旧的阀芯、加工新的阀座。

新阀座环加工后,旧阀芯同时光刀。然后用红丹观察新阀座和阀芯。密封线在阀芯密封面中间。我们认为阀芯和阀座配合得更好,决定用新阀座重新安装。

调节阀回装后,进行水压泄漏试验,泄漏量仅为0.2ml/min,达到了V等级泄漏等级要求(≤0.225ml/min)。然后再次确认泄漏的准确性,然后调整合格。

5结束语

笼式调节阀在腐蚀性工作环境中长期存在泄漏问题,的方法。FV-201调节阀的维护为笼式调节阀的维护积累了一定的经验:

a)应仔细分析泄漏的处理情况,提前预测各种应对技术措施,否则可能半途而废。

b)对不同的泄漏要求,可采取不同的处理措施。

c)反复调试是成功的关键。

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